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二氧化碳返爐制CO技術(shù)一箭雙雕

2015年12月1日 來源:防爆云平臺(tái)--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務(wù)平臺(tái) 瀏覽 2756 次 評(píng)論 0 次

  河南能源化工集團(tuán)所屬煤氣化公司義馬氣化廠在國內(nèi)率先將CO2返爐技術(shù)工業(yè)化運(yùn)用到碎煤加壓氣化工藝中,較好地解決了碎煤加壓氣化工藝中碳有效轉(zhuǎn)化率偏低的弊病。該工藝在一定程度上提高了氣化反應(yīng)的碳利用率,降低了蒸汽消耗,同時(shí)也減少了CO2廢氣和污水排放量,經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益顯著。

  
  項(xiàng)目參與人之一、氣化分廠廠長宋軍麗介紹說,CO2返爐制取CO技術(shù)較好解決了現(xiàn)有碎煤固定床加壓氣化工藝碳利用率低、蒸汽耗量大、污水處理負(fù)荷高和碳資源浪費(fèi)等難題。宋軍麗為記者算了一筆賬:按照義馬氣化廠現(xiàn)有裝備產(chǎn)能,采用CO2返爐制取CO技術(shù)后,每小時(shí)大約可多產(chǎn)750標(biāo)準(zhǔn)立方米的有效氣體,每立方米煤氣按0.65元計(jì)算,每年可多創(chuàng)收390萬元,同時(shí)年可減少CO2排放量2700萬立方米。與完全新建一套同規(guī)模CO2制取CO生產(chǎn)裝置相比,采用該技術(shù)可節(jié)約大量建設(shè)資金。
  
  碎煤加壓氣化工藝以德國魯奇固定床加壓氣化爐為代表,是當(dāng)前較為先進(jìn)的煤炭加壓氣化技術(shù)之一。由于其具有技術(shù)成熟、投資相對(duì)較小,煤種適應(yīng)范圍較廣和產(chǎn)出氣中甲烷含量較高等特點(diǎn),被國內(nèi)外廣泛運(yùn)用于城市煤氣生產(chǎn)和煤制天然氣等行業(yè),在我國也具有較高的市場占有率。據(jù)了解,目前國內(nèi)已使用或在建的采用該項(xiàng)技術(shù)的氣化爐臺(tái)數(shù)超過百臺(tái)。但與殼牌加壓氣化工藝和水煤漿加壓氣化技術(shù)相比,魯奇加壓氣化技術(shù)存在碳有效轉(zhuǎn)化率偏低等不足。
  
  為解決這一問題,義馬氣化廠多年前就開始了CO2回收再利用技術(shù)的研究和探索,經(jīng)過多次試驗(yàn),終于將該技術(shù)全面投入工業(yè)化生產(chǎn)。經(jīng)過兩年多的生產(chǎn)運(yùn)行和不斷完善,目前裝置的實(shí)際運(yùn)行效果良好。
  
  宋軍麗告訴記者,受工藝因素影響,碎煤加壓氣化工藝生成的粗煤氣中含有大量的CO2,如果不加以利用,會(huì)造成碳元素的大量流失,既不經(jīng)濟(jì)也不環(huán)保。通過將分離出的CO2壓縮后再返送回氣化爐,可替代部分水蒸氣作為氣化劑使用,在氣化爐內(nèi)的還原層再次參與氣化反應(yīng),與C反應(yīng)生成CO。此將既提高了煤氣中CO的含量,同時(shí)也使CO2得到充分利用,還減少了加壓氣化過程中的蒸汽消耗,集環(huán)保和節(jié)能于一身,具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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